酱香之魂:历久弥香酒更浓(第二部)
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第一章 扩建800吨工程

贵州茅台800吨/年工程竣工验收报告

图1-1 时任800吨/年投产领导小组组长陈孟强(左一),时任仁怀县县长段绍伟(左二),时任茅台酒厂常务副厂长季克良(左三),时任贵州省省长陈士能(左四),时任茅台酒厂党委书记、厂长邹开良(左五)

茅台酒是世界三大名酒之一,在国内外享有较高的声誉,并有很好的经济效益,但生产规模一直很小。经过中华人民共和国成立后几十年的发展,到1983年生产能力达到1200吨/年。由于国内外消费市场不断扩大,茅台酒远远不能满足国内外市场的需求。为了逐步增大市场的投放量,扩大对外出口,利用茅台酒厂的技术优势和得天独厚的地理环境,“六五”到“七五”期间对茅台酒厂进行扩建,已是件刻不容缓的事。

一、建设项目依据

本期扩建工程系根据1984年5月10日轻工业部食品局(84)轻食酒字第23号函,拟于今后三年(1985年、1986年、1987年)对全国名酒进行生产能力的扩建,其中茅台酒扩建800吨,投资3000万元左右。

1984年8月21日轻工业部(84)轻计字第199号《关于对茅台酒厂扩建计划任务书的审查意见》正式批准该项目。

1984年8月22日按省轻纺工业厅(84)黔基字第80号《请报扩建茅台酒800吨/年扩初设计的通知》,由贵州省轻纺设计院等三个单位完成工程初步设计,经省建设厅、轻纺厅组织审査,并以(84)黔城设字第266号文件向轻工业部报出《贵州茅台酒厂扩建工程初步设计审查会议意见》,至1984年11月20日轻工业部以(84)轻基字第94号文《关于对贵州茅台酒厂扩建工程初步设计的批复》批准初步设计。建设规模为新增茅台酒年生产能力800吨;新增工业产值6280万元(1980年不变价);新增利税3600万元;新增职工定员700人。扩建工程建筑总面积为58935平方米,其中生产性建筑面积52135平方米,福利设施建筑面积6800平方米,工程总投资额核定为3834万元。

二、工程概况

工程于1985年7月破土动工,主体生产厂房于1988年10月交付使用。辅助生产厂房及生活福利设施于1991年底基本建成,建设工期历时6年零6个月。

1.扩建800吨/年工程生产设施,地址位于老厂区三车间南面赤水河沿岸,选择宽约200米、长600~700米地段,共征用土地253亩(168667平方米)。施工图实际建筑面积为74619平方米,其中生产性建筑面积54749平方米,非生产性建筑面积19870平方米,均已全部建成。

2.完成厂内外供水管道1768米,供气管道1152米,厂区内道路2040米,供电及通信设施按批准内容均已完成,可满足生产使用。

3.按照批准的生产规模,实际购置安装设备472台(套),其中工艺设备和辅助设备204台(套),占批准数的43.22%,非标设备268台(套),占批准数的56.78%。

4.劳动安全、工业卫生及消防设施,按照批准的建设内容均已建成,均满足各有关国家标准要求。

三、设计及质量情况

1.为了使800吨/年工程的设计工作能满足茅台酒的工艺要求,又必须满足工业化大生产的需要,我厂在总结和吸取了前几次改、扩建经验教训的基础上,反复征求工程技术人员和有经验的老酒师的意见后,提出了设计原则和指导思想。①稳定:在古滑坡地区,采取抗滑支挡措施,确保建筑物的稳定和施工安全。②适用:适用于保持发扬传统工艺和现代化科学管理,改善生产劳动条件。③美观:建筑物布局合理美观、大方、新颖。④经济:设计合理,节约投资,节约能源,降低消耗,为高质量地完成设计工作打下了坚实的基础。

2.由于茅台酒的生产工艺独特,厂址又位于赤水河古滑坡地带,工程地质条件复杂,为了高质量地完成设计工作,选择了贵州省轻纺工业设计院做总图设计和生产系统的设计,铁二院一总队做山体稳定、滑坡治理、道涵、护岸、厂房基础、职工宿舍的设计,省规划设计院做总体规划、土石方平衡设计。三家设计院,共同协作配合,于1984年9月19日完成初步设计。经贵州省建设厅组织有关专家,对初步设计和地质条件进行了论证,基本同意三家设计院共同完成的初步设计,后报送轻工业部审批,轻工业部以(84)轻基字第94号文正式批准。在此基础上,各设计院按批文要求,按时进行了施工图的设计工作。

3.由于设计工作中指导思想明确,选择的设计单位合理,因而在整个设计工作中,都能按要求、及时提供施工图设计。整个工程的设计工作,从开工到工程完工,未做较大的变更,也未因设计工作的失误给工程带来经济损失。

四、施工及质量情况

1.施工单位的选择,经过招标选定了铁五局建筑处承建主体生产车间,铁五局一处承建道路、支挡、涵洞、场地平整、抗滑、生产主体基础工程;水电八局乌江分局承建给水系统工程;贵州省第二建筑工程公司承建职工宿舍工程;中建四局三公司承建包装车间锅炉房、职工医院等工程。其他参与施工的单位有广东电白县第三建筑工程公司(集体)、仁怀县建筑工程公司(集体)、四川省泸县第二建筑工程公司(集体)。8个施工单位,以国营建设企业为主体,确保了工程质量与工期。

2.为了加强对施工现场的质量监督工作,成立了以仁怀县城建局为主的施工现场质量监督检查站,负责全现场的施工质量的监督和检查,及时对已完工程的质量,按照国家规范要求进行工程质量评定与签证,做到现场对工程质量的控制。

3.建立工程施工调度会议制度,协调各有关单位工作。对电力分配、材料供应和工程中出现的各种问题及时通报,要求有关单位及时解决,为工程的顺利实施提供保证。

4.在施工过程中,指挥部紧紧抓住厂区地质复杂这一关键问题,把重点放在抗滑工程和建筑物基础处理上,做到精心组织施工,严格要求。为防止工程在施工中出现不应有的滑坡,指挥部提出了“先排后挖,先锚后挖,跳槽开挖,分段开挖,边砌边挖”的基础施工方法,对出现的问题及时采取措施,及时与有关设计院联系,并请地质专家和有关工程技术人员到现场进行诊断,提出有效措施进行治理。如生产车间1号生产房,在施工中发生整体滑动位移,经地质专家现场诊断后,提出处理措施:一次性增设桩深为15~20米,断面为1.5米×1.5米、2.5米×2.5米的抗滑桩共31根。又如3号生产车间基础个别地段比设计超深8.5米,制曲车间基础挖至8米后有的地段仍不能满足设计要求,对于这些基础超深问题,指挥部会同有关设计院,都一一进行了处理,保证了建筑物稳定,没有给工程留下隐患。

5.各单位经过6年共同努力,共完成建筑物29栋,构筑物15座,工业管道2920米,并对各单项工程质量,按照国家有关标准逐个进行了质量评定。

五、投资执行情况

本工程经轻工业部(84)轻基字第94号文批准,总投资3834.27万元。其中贷款3067.42万元,占总投资的80%;贵州省自筹766.85万元,占总投资的20%。1988年2月,经轻工业部授权省建设厅,以(1988)黔城计复字007号文批准,调整概算为4831.64万元,比原概算增加997.37万元;追加的资金来源和投资比例仍执行中央80%、地方20%的标准,到1991年底,各渠道资金到位总计5782万元,其中拨改贷709万元,建行贷款4250万元,省财政拨款223万元,临时借款600万元。建行从本金中扣收利息620.5万元。实际用于工程项目资金5161.5万元。突破调整概算330.31万元。完成投资中:建筑安装工程费3878.3万元,设备购置及安装工程费608.5万元。工器具购置费3.1万元,其他基建投资591.3万元,转出资金65.7万元,核销资金14.5万元。付建设期贷款利息2221.7万元。交付使用财产价值7293.5万元。

六、主要材料用量

按照初步设计概算,扩建工程需用的主要材料:钢材4500吨,水泥20571吨,木材5610立方米。扩建工程属轻工部和贵州省“七五”期间的重点项目,钢材、水泥绝大部分由省计委分配指标供应。木材由于市场放开,由市场采购解决。工程从开工至竣工共购指标内各种型号钢材4325吨,实际总耗用4125吨,比概算节余375吨。单耗指标为0.552吨/平方米。水泥购进指标20430吨,工程总耗用20480吨,比概算节余91吨。单耗指标为0.275吨/平方米。木材总耗用量为2322.7立方米,比概算少用3287.3立方米,单耗指标为0.31立方米/平方米。

七、生产准备和试生产情况

1.为了做好上岗前新职工的培训工作,指挥部在抓好工程建设的同时,对新职工的培训工作也做了统筹安排,于1986年9月把新职工培训计划委托给厂职校,同时拨付培训资金。厂职校落实教师,办起中技班,先后为扩建工程培训技术工人共120人,满足了扩建工程投产的需要,为竣工投产做好了人才储备。

2.在生产主体工程即将完工时,指挥部根据厂部的指示,组成了投产领导小组,负责投产前的各项准备工作和水电气的平衡及生产原料的落实。

3.茅台酒生产需用的机械设备不多,构造简单。而质量、出酒率的高低,直接与工艺路线、窖池的砌筑质量有密切的关系。指挥部有一次对上述问题做了系统的检查,结论是:工艺路线正确可行,窖池质量优良。

4.生产部分于1988年10月竣工400吨/年后,当月便组织投料进行试生产。1989年度共生产茅台酒439.887吨,产量、质量均超过厂部下达的计划指标。1991年度生产茅台酒877吨,达到设计能力的109.6%。1992年度生产茅台酒1032吨,达到设计能力的129%。经4年的试生产,共产茅台酒3102.6吨。新酒入库合格率97.7%,茅台酒主体香型(酱香)占产量的16.87%,创我厂的最高水平。投放市场后可缴纳年税利总额1.93亿元(按1992年销售价计算)。

八、“三废”治理工程与消防设施建设

1.锅炉房的除尘,选用了高效能的水膜麻石除尘器,再用60米高的烟囱排放。排出的烟气符合国家排放标准。

2.制曲车间采用MFIBC系列回转反吹袋式除尘器,使车间的粉尘浓度大大降低,改善了车间的工作条件,使粉尘浓度符合国家的标准。

3.公路两边植树,在厂区设绿化带和绿化景点,改善了厂容厂貌及生产环境。

4.锅炉房的废渣,有专门的堆放场地,定期用汽车运到指定地方,做建筑材料利用。

5.由于历史的原因,厂区的环境保护、三废治理,厂里虽做了大量工作,但与国家要求还有差距,随着茅台酒厂改扩建工作的继续,环境保护、三废治理将会更加完善。

6.酒厂是一级防火单位,对重点车间,如酒库、包装车间都增设了防火卷帘门和消防通道。对酒库还设置了防火隔墙,所有电器设备都采用防爆电机和防爆装置。在整个厂区,按消防规范设置消防栓和灭火器,并建立了严格的规章制度,加强安全防火管理。

以上工程均按设计内容全部建成。

九、劳动保护与工业卫生情况

1.按工业企业卫生标准进行车间的设计,整个工程完全能满足工业卫生标准。

2.酿酒工业,大多采用传统工艺,机械化程度很低,职工劳动强度大,在设计中选用实用的机械设备,降低职工的劳动强度,改善了生产条件。

3.控制车间的粉尘含量,在粉碎车间采用了MFIBC系列回转反吹袋式除尘器,使车间的粉尘含量符合国家的规定标准。

4.有较完善的职工医院,住院病床床位充足,职工生病能得到及时治疗,并对职工进行定期的身体健康检查。

5.对生产车间中有危险的工区,挂出警告标志,如窖池区,提醒职工在生产作业时,注意安全。

十、竣工和档案资料概况

为了做好本工程的竣工验收和收集文书档案工作,工程自筹备以来,指挥部就十分重视工程技术资料的收集和文书档案的管理工作。各有关科室都配了专职人员,负责对各种资料、文件的收集、整理和保管。在工程即将竣工时,又组织有关人员同时请县档案局的同志进行指导,对各科室保管的各种工程资料、文件、竣工图等进行一次清理和登记造册归档,使之达到规范化和标准化。

十一、项目总评价

1.本工程在总图及运输设计中,在结合地质条件和地形的情况下,采用了封闭式的布置,既满足了传统工艺的要求,又满足了现代化生产的需要,总图及运输设计合理可行。

2.由于茅台酒目前还是采用传统工艺生产,选用的机械设备少,主要设备是窖池,因此窖池的质量直接影响到茅台酒的质量。根据长期生产摸索出的经验,大胆改进了窖池的砌筑结构和筑窖方法,经过生产的检验,证明是成功的。

3.本工程在指挥部与各有关单位的共同协作努力下,交付使用和完工的各单项工程,经质量评定都达到了合格或优良标准。工程的优良率达23.6%。

4.茅台酒有一套传统的生产工艺,在工程设计中必须严格执行。这套生产工艺同时也是设计生产用水电气的主要依据。本工程由于工艺路线正确,设计中选用的生产用水电气标准,与生产实际用量基本平衡。

5.通过3年的试生产,各车间都运行正常。在4年中共生产茅台酒基酒3102.6吨,多生产1032吨,达到设计能力的129%。

6.按4年生产茅台酒基酒3102.6吨计,投放市场后,可向国家缴纳年税利总额1.93亿元(按1992年销售价计算)。至1992年6月,本工程投资、贷款本息7160.29万元全部偿还,本工程的经济效益是好的。

十二、遗留问题及处理意见

1.给水工程三级水处理站,由于原址发生滑动,新选定的地址经厂有关领导现场察看,不能满足全厂生活用水,所以一直没有施工,建议今后扩改建工程中统筹规划。

2.原扩初设计中的机修车间、职工食堂、稻草库,为了服从整个厂区的整体规划,故未建。建议今后改建工程时一并考虑解决。

3.在进行800吨/年扩建工程的前期准备工作时,从考虑节省投资和加快工程进度的目的出发,在茅台乡的麻柳坳星星村租用了土地62.2亩,做生产红砖之用,经过几年的取土做砖,土地无法复垦,经多次请示报告仁怀县人民政府同意征用,目前土地征用手续已办理完毕,但800吨/年扩建工程已基本全面配套竣工,无须使用土地,建议所征用的62.2亩土地给以后扩改建使用,故征地所需的费用不计算在本工程内。

十三、经验和教训

经验:

1.加强指挥部自身的建设,努力提高全体人员的思想和业务素质,搞好工程各方面的管理工作,是工程取得成功的基本保证。指挥部多数同志来自厂属各部门,缺乏管理基本建设应有的专业知识和业务能力,在厂党委、厂行政的正确领导下,全体同志以“爱我茅台,为国争光”的企业精神和高度的主人翁责任感,坚持“在干中学、学中干”,不断总结和提高自己的业务知识以适应基建管理工作的需要,保证了工程建设的顺利进行,为此,指挥部荣获轻工部“七五”期间建设先进单位管理奖。

2.在基建管理过程中,通过实践,比较深刻全面地认识了茅台酒传统生产工艺,例如在生产车间的酒窖制作方面,为了有利于酒醅入窖发酵,保证产酒的质量,提高出酒率,在认真总结老车间酒窖制作工艺的基础上,大胆设想,采用了窖池密封和培养微生物的方法,保证了酒窖的密封性能,经过投产后的实验,取得了良好的效果,为今后的酒窖制作工艺提供了经验。

3.在现场施工监督中,针对茅台地区地质条件复杂的特点,摸索出了在复杂的地质条件下,对基础及支挡工程施工采取先排后挖、先锚后挖、跳槽开挖、分段开挖、边挖边砌的施工方法,保证了工程质量和施工安全。

4.通过招投标前对施工企业的资质考察,认真选择了施工能力强的国营施工企业承担工程量大、技术要求高、投资额大的主体工程项目的施工,从而保证了工程质量和施工进度,为工程按期交付投产创造了条件。

5.加强安全意识,把施工安全作为工程管理的一项重要内容来抓,会同施工单位建立健全严密的安全组织和严格的安全防范措施,杜绝了工程质量事故和人身伤亡事故的发生。如铁五局一处承包的土石方工程,在居民区和老厂区比较密集的条件下实施爆破,连续36万多炮,从没有发生任何事故。

6.各级党委、政府、主管部门的关怀重视,厂党委、厂行政的正确领导,各部门及设计、施工单位的支持协助是扩建工程取得圆满成功的基本保障,扩建工程自筹建以来,各级党委、政府及主管部门在资金筹措、材料供应、工程占地等方面给予了极大的支持和帮助,为工程建设提供了良好条件。在施工过程中,从中央到省、地、县及主管部门的各级领导同志都曾亲临施工现场视察施工进展情况,帮助解决工程中存在的问题。厂党委、厂行政把扩建工程纳入党委、行政的议事日程,及时安排、布置、督促指挥部工作,设计、施工单位的全体工程技术人员、干部、职工,把搞好扩建工程建设变为“为国酒出力,为祖国争光”的具体行动,他们拥有良好的职业道德和高度的责任心,不怕条件艰苦,不畏日晒雨淋,兢兢业业地奋战在工地上,高质量、高效率地完成了各自所担负的设计和施工任务。

教训:

1.进行扩建初期设计时,由于时间仓促,对整个工程缺乏全面系统安排,导致了设计深度不够,漏项较多,在后来的施工中采用边补设计边预算,故而预算投资突破了概算投资。

2.建设期贷款利息未列入概算,1988年、1989年由于市场疲软,国家紧缩银根,银行即从贷款本金中扣收利息620.5万元,造成建设资金短缺,不能按计划工期组织施工,影响了工程进度。

3.征地搬迁工作中,征地未能按规划一次征用,而采用边征边用的方法,增加了征地搬迁的工作难度。

4.几家设计单位承担设计,虽然各自发挥了优势和专业特长,但互相衔接不够,遇到设计难度大的问题,需要多次进行设计交底才能解决。如厂房基础设计与上部设计的衔接不够,使项目的完整施工图迟迟不能交付,从而影响了工程进度。

5.在供水系统上水管道设计中,未能很好地结合滑坡地带的地质特殊情况进行设计,致使铸铁管在交付使用过程中,造成承插、漏水、堵塞等现象;另外,在个别项目的设备选型方面,设计单位未能认真听取指挥部要求,造成设备安装完毕后,不能投入运行,因此造成浪费。

通过以上经验和教训的总结,我们认为茅台酒800吨/年扩建工程,经过6年多的建设,能够取得成功,成绩是主要的,通过投产几年来的实践证明,效益是显著的,该工程的圆满建成投产为我厂争创国家一级企业创造了条件,为今后茅台酒生产的发展积累了建设管理经验。

茅台酒800吨/年扩建工程的成功,充分体现了党中央改革开放方针政策的正确,体现了社会主义制度的无比优越性,对此,指挥部向关心工程建设的各级党委、政府及有关部门,向支持协助工程建设的有关单位,表示谢意,向曾经参加过800吨/年工程建设的设计、施工单位的领导及全体同志致以崇高的敬礼!

【本文由贵州省茅台酒扩建工程指挥部(负责人为陈孟强)编写,完成于1992年12月。本文顾问为姚能、邹开良、季克良、罗庆忠,由赵兴德执笔】

茅台酒厂扩建工程指挥部

1992年12月